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高温过“门禁”,创效百万元

近日,中铝矿业有限公司生产管控中心燃化工序党支部“党组织带党员创效”项目 《提高除盐水温度》项目,取得可喜成效,顺利结项。该项目投运后把混床进水温度由过去的40℃提高到75℃,提高了回水率,降低了反渗透系统制除盐水运行时间,使锅炉给水温度提高了25℃,有效节约了锅炉燃烧用煤。

迎难而上开新章

燃化工序党支部年初将该项目列入“党组织带党员创效”项目,该项目由支部委员王晞昶牵头,带领霍伟、王建军、邓永国等7名党员进行项目攻关。

燃化工序新系统制水系统已经运行了15年,一直都是沿袭现在的工艺要求进行。今年年初,在原煤价格上涨,公司要求各项指标层层分解,“百元降本”目标下,燃化工序化水技术负责人王晞昶把目光瞄准氧化铝的蒸发冷凝水上。来自氧化铝工区的蒸发冷凝水,温度较高(75度左右)。化水除盐水的制水工艺为反渗透+混床,蒸发冷凝水通过换热系统降温后,再经混床进行离子交换生产除盐水,供热电工区使用。按工艺要求,低温混床进蒸发冷凝水水温度需控制在40℃以内,必须经过换热降温后才能进入化水工艺系统制除盐水,该温度限制了蒸发冷凝水的利用,造成了极大的热量损失。

如何有效利用蒸发冷凝水的温度?王晞昶成了项目攻关小组。他和同事们一起开动脑筋,通过小心试验,大胆求证,层层推进,共同对混床树脂进行攻关,以替代过去用了15年的树脂。他们首先将混床树脂置换成高温树脂,进行了中型试验,结果显示高温树脂基本能满足75℃蒸发回水制水要求。最终,他们经过一系列学习、考察,仔细研究论证,最终确定了这款高温树脂,并决心在水处理系统中实施创新应用。

自力更生,创新求强

为了实施这项创新应用,他们自行创新改造工艺,并得到中心领导的认可。他们将除盐水箱隔离为热水箱和冷水箱;5组混床原为母管制并联设备,他们将1#、2#混床进出水进行隔离,成为单独的一套系统,该系统全部使用75℃的蒸发回水,用4#除盐水泵直接供大气除氧器补水,而冷除盐水直接补入汽轮机系统的凝汽器,最终实现对回水热量的有效利用,满足生产工艺的需求。

从管道设计、施工协调到树脂装填,王晞昶都亲力亲为。他根据现场情况,进行分工协作,对1#、2#混床实施高温树脂工艺改造。原有的混床目镜是有机玻璃制成的,不适应耐高温要求,工序骨干党员王建军联系各个厂家,通过多种途径寻找合适的混床目镜。为了试验不同型号的混床目镜,他几乎吃、住都在厂里,最终找到一款硼硅玻璃目镜,并配型成功,通过安装调试,成功对2台混床目镜及附属构件进行了耐高温改造。

但是,清理、更换高温树脂不是一件简单的事情。王晞昶带领同事们钻入高7米,直径3米长的混合离子交换器里,用铁锨一锨一锨往外挖。旧的树脂有2.5米深,同事们从人孔门钻进去,轮流交替作业。为了能够尽快将树脂更换完,他们自行设计自流装置,加快进度。两个混合离子交换器里的树脂,他们用了两天时间全部掏出,并储存好,为其他混床备用。但新的高温树脂如何进入是个难题,同事们一起展开“头脑风暴”。他们自行设计树脂补充器,通过一个漏斗添加到容器里,用水流冲入混床,既快捷又能保证树脂充分混合。同事们通过一个多月的埋头苦干,“水处理高温树脂创新改造项目”顺利完成,于3月15日顺利投运。

“先进”操作法,“再生”新效益

在高温混床定期进行离子交换树脂的再生操作中,运行技术人员邓永国发现采用原来的再生方法,不适用于高温混床。经过在实践中持续摸索,他利用换热后的冷侧除盐水做为再生液,并重新调整了再生液的温度控制范围。在反洗时他采用自己摸索出来的方法有效去除树脂的有机物含量。在分层步骤中,他结合高温树脂质量较轻的特性,有效避免树脂跑料造成的浪费……在进酸碱过程中,他精准控制酸碱流量及时间,达到再生液与阴阳树脂进行充分交换反应。在置换环节和混脂环节,通过精密测定中排出水电导率,保证混床水位和时间,从而达到阴阳树脂混合均匀的目的。以上操作步骤在生产实践中取得了良好效果,邓永国将该操作方法进行细化,形成了“高温混床再生操作法”,在化水专业各个班组中推广运用。

截止10月份,燃化工序该两带两创项目实施后,除盐水进水温度平均达到70℃,每小时170t蒸发冷凝水直接回收利用,使锅炉给水温度提高了25℃,节约了燃煤消耗,扣除项目费用,年创效400万元。(生产管控中心燃化工序 李琰辉 袁磊)

责任编辑:王杰